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博世力士乐RAC3.5伺服器E3115制动器预警维修

博世力士乐伺服驱动器维修案例:E3115制动器测试时间间隔结束预警信息,需在P-0-0550设置时间间隔,并在15分钟内执行制动器测试。力士乐马达驱动器有多种系列需要维修,如TDM、TDA、DDS、DKC、DKS、RAC、HCS、TVD、HVE和KDV等系列。

博世力士乐伺服驱动器维修案例:E3115 制动器测试时间间隔结束预警信息

如果已经在 P-0-0525,保持制动器控制字中激活了“保持制动器监控时间间隔”,那么控制器就会测定自从上次检查保持制动器以来所经过的时间。

原因:

驱动装置已经进入运行状态,接着出现故障报告F3115。仅仅删除了故障信息,但并没有执行制动器测试

自从上次监控保持制动器以来的时间间隔与P-0-0550,制动器测试时间间隔中所设置的时间间隔相差 15 分钟或者更短

解决方法:

在驱动装置开始运行后的 15 分钟内开始执行制动器测试

(P-0-0541,C2100 指令 制动器监控)

在出现 E3115 后的 15 分钟内开始执行制动器测试

(P-0-0541,C2100 指令 制动器监控)

 

博世力士乐Rexroth伺服器E3115维修故障代码快修含义解析:
E3115 制动器测试时间间隔结束预警信息 
02VRS 中包括: «--» «--» «--» 
03VRS 中包括: «MPB» «MPD» «MPH» 
04VRS 中包括: «MPB» «MPD» «MPH» 
供电单元支持: -- 
如果已经在 P-0-0525,抱闸制动器控制命令中激活了“抱闸制动器监控时
间间隔”,那么控制器就会测定自从上次检查抱闸制动器以来所经过的时
间。 
原因 : 
1.驱动装置已经进入运行状态,接着出现故障报告 
F3115。仅仅删除了故障信息,但并没有执行制动器
测试 
2.自从上次监控抱闸制动器以来的时间间隔与
P-0-0550,制动器测试时间间隔中所设置的时间间隔
相差 15 分钟或者更短 
力士乐工业伺服器维修:
 解决方法:
1.在驱动装置开始运行后的 15 分钟内开始执行制动器测试
(P-0-0541,C2100 指令 制动器监控) 
 2.在出现 E3115 后的 15 分钟内开始执行制动器测试
(P-0-0541,C2100 指令 制动器监控)

 

博世力士乐Rexroth交流伺服器E3110维修故障代码含义解析:
E3110 超出强制动态化时间间隔 
02VRS 中包括: «MPB» «MPD» «MPH» 
03VRS 中包括: «MPB» «MPD» «MPH» 
04VRS 中包括: «MPB» «MPD» «MPH» 
供电单元支持: -- 
在参数 P-0-0103,强制动态化时间间隔中可以设置必须在此范围内激活闭
锁功能的时间间隔。该时间间隔已被超过。 
原因:  
1.参数 P-0-0103,强制动态化时间间隔 
中的时间间隔设置不符合要求
2.闭锁功能没有在所设置的时间间隔内被激活 
力士乐伺服控制器维修:
 解决方法:
1.根据要求在参数 P-0-0103,强制动态化时间间隔中设置
时间间隔 

 2.在驱动装置控制器激活后激活闭锁功能 

 

Rexroth伺服驱动器报警代码E3106通常与编码器信号异常或编码器通信故障有关。‌

E3106故障代码的出现可能涉及多个方面,‌包括硬件、‌软件以及环境因素。‌从硬件角度来看,‌编码器本身可能出现了故障,‌如信号线断裂、‌接触不良或编码器内部元件损坏等。‌此外,‌编码器与驱动器之间的连接线路也可能存在问题,‌如线路老化、‌松动或受到外部干扰等。‌这些因素都可能导致编码器信号无法正确传输,‌从而引发E3106故障。‌

从软件角度来看,‌驱动器的参数设置可能不正确,‌导致驱动器无法正确解析编码器信号。‌驱动器的固件版本可能过旧,‌无法兼容某些新型编码器或无法有效处理某些特殊情况下的编码器信号。‌此外,‌如果系统存在电磁干扰或其他噪声源,‌也可能对编码器信号产生干扰,‌导致驱动器无法正确识别和处理。‌

综上所述,‌解决Rexroth伺服驱动器报警代码E3106的问题需要从硬件和软件两个方面进行排查和修复。‌首先应检查编码器和驱动器之间的连接是否正常,‌包括信号线和通信线路的检查。‌其次,‌应检查驱动器的参数设置是否正确,‌以及固件版本是否需要更新。‌最后,‌如果环境中存在电磁干扰或其他噪声源,‌也应考虑采取相应的措施来减少干扰12。‌

收起

 

博世力士乐(Bosch Rexroth)伺服器E3107维修故障代码含义解析:
E3107 缺少安全基准 
02VRS 中包括: «MPB» «MPD» «MPH» 
03VRS 中包括: «MPB» «MPD» «MPH» 
04VRS 中包括: «MPB» «MPD» «MPH» 
供电单元支持: -- 
检查结果发现在选择特殊运行模式“安全移动”并且配置了“有安全限制的绝
对位置”安全功能时,并不存在“安全基准”。 
原因:  
已配置了安全终点位置监控功能;缺少通道 2 基准定
位的条件(也可在 P-0-3238,扩展的安全系统状态中
识别)。没有选择安全功能(即驱动装置处在正常运

行模式中) 

博世伺服器维修

 解决方法:
1. 设定控制器启动指令 
2a. 适合于绝对测量系统:执行 P-0-3228,C4000 指令 
通道 2 基准定位,以便在通道 2 上制定“安全基准” 
2b. 适用于其他所有测量系统:执行 S-0-0148,C0600 
指令 驱动装置引导的基准定位(内含用于制定通道 2 安

全基准的 C4000 指令)

 

E3103 动态化出错。02VRS 中包括: «MPB» «MPD» «MPH» ,03VRS 中包括: «MPB» «MPD» «MPH» ,04VRS 中包括: «MPB» «MPD» «MPH» 供电单元支持: -- 将动态信号施加给选择元素,使得安全功能选择动态化,以便能够发现输入信号布线故障。动态信号的信号波形也受到监控。

 

力士乐伺服主轴驱动器维修教程:

监控对象涉及动态化输入端 E/A30 上的信号;如果是独立的动态化过程(通过 P-0-3210,安全系统配置进行设置),还涉及到通道 1 的动态化输入端(P-0-3212,安全系统控制字,通道 1)。

激活安全系统后,仅在正常运行过程中出现警告信息。如果已选择了某个安全功能,故障原因就会触发故障 F3134 动态化时间间隔错误。

原因:

在 P-0-3223,选择动态设置时间间隔范围内,在动态化输入端 E/A30 或者 “通道 1 动态化输入端” 上没有出现动态化脉冲(低电平)

 

解决方法:

清除动态化输入端布线故障- 或者 -如果是内部动态化,则确定所参与的轴当中仅有一个轴被配置成用于动态化的 主站(P-0-3210,安全系统配置)- 或者 -如果是外部动态化,则使用适当的信号源

- 或者 -确定在所参与的从站轴之中,P-0-3223,选择动态设置时间间隔和 P-0-3224,选择动态设置脉冲持续时间的值大于或者等于主站轴的值

 

Rexroth伺服驱动器报警代码E3101通常与确认信号(‌E/A20)‌的故障有关。‌具体来说,‌这个报警代码可能表示在检查确认信号时出现了问题1。‌

在力士乐系统中,‌确认信号E/A20用于将安全保护区的所有驱动装置相互连接,‌并允许主站对从站的轴状态进行分析,‌以便控制防护门等安全设备。‌如果确认信号出现故障,‌可能会导致机器或其他机械相关设备进入安全模式并停止操作1。‌

E3101报警代码的具体原因可能包括:‌

  • 确认信号布线故障,‌如触点故障、‌电缆断裂、‌0V短路或缺少与主站的连接1。‌

针对这个报警代码,‌可以采取以下对策:‌

  • 检查确认信号的布线,‌确保所有连接都正确无误。‌
  • 检查是否有触点故障或电缆断裂,‌并进行修复或更换。‌
  • 确保主站与从站之间的连接正常,‌没有缺失或错误。‌

如果以上步骤无法解决问题,‌建议联系专业的力士乐伺服驱动器维修人员或技术支持团队进行进一步的诊断和修复。‌

请注意,‌以上信息仅供参考,‌具体的维修步骤和解决方案可能因设备型号和具体情况而有所不同。‌在进行任何维修操作之前,‌请务必参考设备的用户手册或联系制造商以获取准确的指导。‌

 

力士乐伺服驱动器爆裂维修概述:力士乐系统显示屏是您可以在操作中安装可靠的安全设备类型之一。旨在确保员工和机器安全,它们非常宝贵,在大多数情况下,需要半定期更新和维修。 普通力士乐系统显示屏需要定期维护才能正常工作并确保不会发生停机。当您的力士乐系统显示屏停止正常工作时,安全风险会立即增加。故障力士乐系统显示屏可能无法阻止机器或其他机械相关设备(例如装卸平台上的门)进入安全模式并停止操作。

 

中山力士乐伺服电机驱动器维修:故障解析:

E3101 检查确认信号时出现故障,必须通过确认信号 E/A20 将安全保护区的所有驱动装置相互连接。必须声明安全保护区中的某一个驱动装置为主站,其余的为从站(在 P-0-3210,安全系统控制命令中声明)。该确认信号使得主站能够对所连接的从站的轴状态进行分析,以便通过诊断输出端 A10、E/A10n 对某一个防护门进行控制。确认信号是动态的,以便能够发现连接故障。

激活安全系统后,仅在正常运行过程中出现警告信息。如果已选择了某个安全运行状态,故障原因就会触发故障 F3131 检查确认信号时出现故障。

原因:

出现确认信号布线故障(触点故障,电缆断裂,0 V

短路,缺少与主站的连接)

解决方法:

清除确认信号布线故障

 

E3102 位置实际值不合理,如果两个安全系统通道均已经过基准定位(比较通道 1 的 S-0-0403,位置实际值状态 和通道 2 的 P-0-3213,安全系统运行状态),就会以循环方式检查其位置实际值是否可信:位置实际值之差不得超出系统内部所设定的阈值。

解决方法:

循环比较位置实际值得出通道 1 和通道 2 上不可信的

值。使用系统内部计算出的误差阈值进行比较。

解决方法:

重新建立安全基准

 

Rexroth伺服驱动器报警代码E3100表示在检查输入信号时出现故障。‌

当Rexroth伺服驱动器报警显示E3100时,‌这通常意味着在“安全功能选择动态化”过程中,‌并非所有输入信号均为零。‌可能的原因包括输入信号布线存在错误或者具有正电源电压的开关触点短路,‌以及通道1和2之间存在不同的通道状态。‌解决方法包括清除输入信号的布线错误,‌或者更换开关。‌为了查找故障原因,‌可以使用内部示波器功能和以下参数:‌P-0-3216(‌活动的安全系统信号)‌、‌P-0-3212(‌安全信号控制命令,‌通道1)‌、‌P-0-3217(‌通道2输入输出状态(‌安全系统选项模块)‌)‌,‌以及修改P-0-3221(‌不同通道状态最大误差时间参数设置)‌。‌

 

Rexroth驱动器故障代码3100可能的原因包括输入信号故障、‌安全系统激活、‌输入信号布线错误、‌开关损坏、‌电源问题、‌接线接触不良、‌设备干扰等。‌

  • 输入信号故障:‌当检查输入信号时出现故障,‌可能会激活安全系统,‌仅在正常运行过程中出现警告信息。‌如果已选择了某个安全运行状态,‌故障原因可能会触发故障代码3100。‌这可能是因为并非所有输入信号均为零,‌或者输入信号布线存在错误,‌或者具有正电源电压的开关触点短路,‌导致通道1和2之间存在不同的通道状态1。‌

  • 安全系统激活:‌在“安全功能选择动态化”过程中,‌如果输入信号不为零,‌也可能导致故障代码3100的出现。‌这可能是因为不同通道状态的最大误差时间参数设置不合理1。‌

  • 电源问题:‌主电源本身有问题,‌或者电源部分接线接触不良,‌也可能导致Rexroth驱动器显示故障代码3100。‌这包括电源接线连接不良、‌短路现象,‌或者电缆质量不佳2。‌

  • 设备干扰:‌其他设备引起的干扰也可能导致Rexroth驱动器显示故障代码3100。‌这可能需要使用示波器检查主电源,‌并在必要时加线路电抗器或稳压器来解决问题2。‌

解决这些问题的方法包括:‌

  • 清除输入信号的布线错误,‌或者更换损坏的开关。‌
  • 修改不同通道状态最大误差时间参数设置。‌
  • 检查进线电源接线,‌确保连接良好,‌检查电缆质量。‌
  • 使用示波器检查主电源,‌必要时加线路电抗器或稳压器12。‌

这些方法可以帮助解决Rexroth驱动器显示故障代码3100的问题,‌确保设备的正常运行。‌

 

Rexroth伺服驱动器报警代码E4014表示CCD从站相位切换错误。‌

当CCD组朝向阶段0、‌1或者2起动时,‌监控CCD从站的反应是否正确。‌如果此时一个或多个从站没有正确响应,‌就会生成警告信息E4014。‌可能会出现以下故障现象:‌

  • CCD从站不响应阶段切换指令并且不停发送信号
  • CCD从站在阶段切换之后没有重新发送信号
  • 已扫描的CCD从站列表不稳定(‌当阶段为0时,‌列表必须100%一致)‌
  • 端口1或者端口2上没有进行通讯
  • 没有扫描到任何CCD从站(‌仅当P-0-1601, CCD:所配置的驱动装置的地址也为空时,‌否则生成警告信息E4013)‌
  • 没有正确接收所发送的MST

原因可能包括SERCOS III插塞连接器松动或者损坏,‌或者某一个CCD从站已损坏。‌解决方法包括检查SERCOS III插塞连接器,‌必要时应更换;‌以及更换CCD从站。‌

维修建议:‌请勿自行拆卸检查或交给非专业人士,‌以免造成不必要的经济损失

 

 

REXROTH伺服驱动器的故障代码涵盖了多个方面,‌包括但不限于处理器异常、‌内部功能故障、‌编码器信号错误、‌电机过载、‌电压电流异常、‌温度过高、‌位置偏差超限、‌位置遗失故障等。‌具体来说:‌

  • 处理器异常错误(‌E-0000)‌和内部功能故障(‌F9001, F9002, F9003, F9004, F8000, F8010, F8011, F8012, F8013, F8014, F8015, F8016)‌等,‌这些故障代码涉及到了伺服驱动器的核心处理能力和内部功能的正常运行。‌
  • 编码器故障,‌如编码器信号错误(‌F8022, F8023, F8027, F8042, F8057, F8060, F8064, F8067, F8069, F8070, F8078, F8079, F8140)‌等,‌编码器是伺服驱动器中用于反馈电机位置和速度的关键部件,‌其故障会导致位置控制不准确或系统无法正常工作。‌
  • 电机相关故障,‌包括电机过载(‌E02)‌、‌电压过高或电流过大(‌E03)‌、‌温度过高(‌E04)‌、‌电机转速超限(‌E05)‌、‌电机绝缘故障(‌E06)‌等,‌这些故障直接关系到电机的运行状态和安全性。‌
  • 位置偏差超限(‌E07)‌和位置遗失故障(‌E08)‌,‌这两种故障代码与伺服驱动器的位置控制功能直接相关,‌位置偏差超限可能是由于参数设置不当或外部干扰导致,‌而位置遗失则可能是由于信号丢失或通信中断引起的。‌

此外,‌还有一些特定的故障代码,‌如无效的参数(‌C0201)‌,‌这可能是由于参数设置错误或参数超出定义范围导致的。‌对于这些故障代码,‌通常需要检查相关的参数设置或联系专业的维修服务进行诊断和修复

 

REXROTH驱动器的报警代码包括多种类型,‌涵盖了从安全终端位置超出、‌运行停止定位窗口超出、‌移动方向错误到通讯故障等多个方面。‌

  • 安全相关的报警代码 包括F7021(‌超出相关的安全终端位置)‌、‌F7030(‌超出安全相关的运行停止定位窗口)‌、‌F7031(‌移动方向错误)‌、‌F7040(‌有效峰值的参数设置不合理)‌、‌F7041(‌位置实际值不合理)‌、‌F7042(‌安全运行模式合理性错误)‌、‌F7043(‌输出级闭锁故障)‌、‌F7050(‌停止过程超时)‌和F7051(‌安全相关的减速过程超时)‌。‌这些代码指示了与设备安全相关的多种潜在问题。‌

  • 运行时间和极限值相关的报警代码 包括F6010(‌PLC运行时间错误)‌、‌F6024(‌超出最大制动时间)‌、‌F6029(‌超出正位极限值)‌、‌F6030(‌超出负位极限值)‌、‌F6034(‌紧急停止功能被激活)‌、‌F6042(‌两个行程限位开关都被触动)‌、‌F6043(‌正行程限位开关被触动)‌和F6044(‌负行程限位开关被触动)‌。‌这些代码反映了设备在运行过程中可能遇到的极限值超出或运行时间错误等问题。‌

  • 通讯故障相关的报警代码 包括F4001(‌两次MST故障关闭)‌、‌F4002(‌两次MDT故障关闭)‌、‌F4003(‌关闭无效通讯阶段)‌、‌F4004(‌相位上调时的故障)‌、‌F4005(‌相位下调时的故障)‌、‌F4006(‌无就绪信号相位转换)‌和F4009(‌总线中断)‌。‌这些代码指示了与设备通讯相关的故障,‌可能影响设备的正常操作和数据传输。‌

  • 其他报警代码 如E2064等,‌可能涉及特定的故障情况,‌需要具体的维修和解决方法。‌

对于这些报警代码,‌维修过程可能包括但不限于运行“Meg测试”来检查电机是否接地、‌检查轴承和端盖的磨损情况、‌进行“反电动势”测试以检查转子磁场强度、‌以及进行绕组评估等步骤。‌针对不同的报警代码,‌维修方法可能会有所不同,‌因此准确的诊断是解决问题的第一步

 

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2024年7月28日 10:42
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